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同步电动机频繁损坏的原因及解决的技术措施

 作者:未知 来源:互联网 时间:2006-2-6 21:57:24

 
 

 

过励失步,是由于励磁装置故障或调节不当等原因造成励磁电流增大,电机在过励失步时,励磁系统虽仍有直流励磁,但励磁电流及定子电流都很大并且产生强烈脉振,转子磁场超前旋转磁场很大角度(图5-b),有时甚至产生电磁共振和机械共振。过励失步大多引起电机产生疲劳效应,引起电机内部暗伤,并逐步积累和发展。过励失步所造成电机损伤主要表现在:定子绕组绑线崩断,导线变酥,线圈表面绝缘层被振伤,并逐步由过热而烤焦、烧坏,甚至发展成短路;转子环连接部位开焊变形;转子磁极的燕尾楔松动,退出;电刷滑环松动;定了铁芯松动。运行中噪声增大;严重时甚至出现断轴事故。由于电机和水泵是同轴运行,电机的强烈脉振,同样会波及到水泵损伤,如紧固螺丝断裂等。

断电失步是由于供电系统自动重合闸ZCH装置或备用电源自动BZT装置动作,及人工切换电源,使交流电机供电电源输送渠道短暂中断而导致。它对电机的危害是非同期冲击。这种冲击的大小,与系统容量,线路组抗,电源中断时间、负载性质,特别是与电源重新恢复瞬间的电气分离角有关。所以这种冲击有可能使电机当场损坏,也有可能根本感觉不到。这种运行状态是最为危险的。

3、分离元件可控硅励磁装置,控制部分技术性能太差,同样影响电动机使用寿命。

在多年使用可控硅励磁装置中感到,励磁装置故障率太高,经常出现起动可控硅KQ误导通,插件接触不良,脉冲丢失,三相电流丢波缺相,不平衡,励磁电流、电压不稳定,甚至直接引起电机失励等故障,这是由于该励磁装置的控制部分存在很多缺陷,电机运行的可靠性也因此得不到保障,它同样是引起电机损伤的重要原因。

二、为了减少同步电动机频繁损坏所采取的技改措施

同步电动机故障率高,据统计绝大部分都是励磁装置技术性能太差所导致。要提高同步电动机运行的可靠性,必须对老式励磁装置用较少的投资进行适当改造,消除电机起动过程中的脉振、投励的冲击,增装可靠的的失步保护,解决运行中原控制插件经常出现接插件接触不良、欠励、缺相、丢波、三相不平衡、励磁电流、电压不稳定、灭磁性能差等技术问题。鉴于上述情况,我们和甘肃省科学院科技开发中心有关专家经过分析、研究、攻关、针对造成电机损坏的根本原因,研制成功WJ-KLF10系列同步电动机综合控制器,并以此作为核心控制部件,成功地对原励磁装置进行了技术改造。

在制定对老式励磁装置改造方案时,充分考虑工厂现场的实际应用情况,采用现代控制技术及理论,吸取国内外励磁装置制作厂商众家之长,做到设计原理新颖成熟、功能齐全、控制手段先进、现场改造方便、投入资金少、运行可靠、维修简便。

1、        改造的励磁装置在技术上的主要特点

我们对原励磁装置进行改造时,保留原励磁装置上的整流变压器(部分变压器需要对其变化及接法作一些改动)、快速熔断器、二极管、可控硅等元件。主回路基本上没有改变。而原控制插件由于存在种种缺陷,采用WJ-KLF10系列同步电动机综合控制器替代,该控制器设计原理新颖,并采用先进的微机控制技术,功能完善,操作方便,性能稳定可靠,寿命长,信号显示系统直观,,有利于运行操作人员监控。其外观尺寸与原控制插件箱大小相仿,正好安置于原控制插件位置上,安装接线十分方便。改造后同步电动机励磁装置在技术上具有以下特点:

(1)      改造后电机在异步驱动过程中平滑、快速,完全消除采用老式励磁屏在电机异步暂态过程中所存在的脉振,满足带载起动及再整步的要求。

(2)      投励按照“准角强励整步”的原则设计,并具有强励磁整步的功能,电机拉入同步的过程平滑、快速、可靠。

(3)      具有先进完善的过励失步,欠励失步保护系统,保证电机发生过励失步和欠励失步时,快速动作,以免电机受损伤。

(4)在电机失步后,具有带载自动再整步的功能,整个过程平滑、快速(仅需数秒种)不损伤电机,不必减负载,并设有后备保护环节,以保证电机的安全运行。

(5)具有独立可靠的灭磁系统,使电机在遇到故障被迫跳闸停机时,明显减少其损伤程度。

(6)输出励磁电压和励磁电流的调节范围为电动机额定励磁电压和额定励磁电流的30%~120%并且连续可调,在调整范围内调整励磁参数,电动机不会失步。

(7)具有三相自动平衡系统,即在正常励磁范围内不需调试,励磁装置输出电压波形始终三相平衡,一旦出于外部原因造成丢波、失控(如断线,快熔熔断等),装置具有自动报警系统。

(8)所有控制过程均自动处理,且有完整的信号系统,当电机出现失步,再整步后备保护跳闸、励磁出现失控、装置是否运行正常等均有信号指示。

(9)采用分级整定灭磁可控硅的开通电压,投励后正常运行时灭磁电阻处于“冷态”。当出现过电压情况开通,装置在过电压消失后有自动关断系统。

(10)综合控制器能指示自身是否发生故障。

2、经改造后励磁装置工作原理

原理方框图如图6所示

(1)主电路:改造后的励磁装置其主电路采用无续流二级管的新型三相桥式全控整流电路(图7所示),线路简洁、可靠、通过合理选配灭磁电阻RF,分级整定KQ的开通电压,当电机在异步驱动状态时,使KQ在较低电压下便开通,电动机具有良好的异步驱动特性,有效地消除了原励磁屏在电机异步暂态过程中所存在的脉振,满足带载起动及再整步的要求;而当电机在同步运行状态时,KQ在过电压情况下才开通,既起到保护元器件的作用,又使电机在正常同步运行时,KQ不易误导通。

 

(2)投励方式:电机在起动及再整步过程中,按照“准角强励整步”的原则设计。所谓准角投励,就物理概念而言,系指电机转速进入临界滑差(亚同步),按照电机投励瞬间在转子回路中产生的磁场与定子绕组产生的磁场的S极与投励后转子绕组产生的N极相吸)。在准角时投入强励,使吸力进一步加大,这样电机进入同步便轻松、快速、平滑、无冲击。投励时的滑差大小,可通过电位器来设定,改造后电机起动及投励过程的波形见图8。

(3)触发脉冲输出:

脉冲输出是根据移相角a的换算值(即触发数字表)所确定的,当同步信号回路出现上升过零时,采用延时结束立即由硬件输出脉冲的方式,以提高输出脉冲的精度和可靠性。当满足投励条件后,微机发出触发脉冲指令,经专用集成块功放输出宽脉冲,触发可控硅。本装置采用了数字脉冲控制,在同步电路中采用单相同步等间隔触发,使直流输出波形始终保持一致,与普通的三相同步电路相比,单相数字脉冲同步具有更高的抗干扰能力,更准的频率跟随特性,可保证非常精确的触发控制。并可在更换晶闸管后仍然保持这种一致性,不需人工调节。

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