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高压变频器在300MW汽轮发电机组凝泵上的应用

 作者:山西阳光发电有限责任公司 来源:互联网 时间:2005-11-28

 
 


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图6

      当凝结水泵变频运行后,改造前调节凝结水流量的调节阀门完全打开,凝结水再循环系统关闭,并由变频器或DCS系统控制凝结水泵的电动阀门,实现变频水泵与电动阀门的联动。联动逻辑关系为:
      变频水泵启动前,阀门应关严;DCS向变频器发出启动指令后,水泵转速逐渐加快,泵口水压相应升高,当泵口水压大于阀外侧管网水压时,变频器发出开阀指令,阀门打开;当阀门开全后向变频器返回阀门开全信号,变频器进入正常运行状态。当变频水泵停机时,有两种状态,一种是变频器正常停机,一种是事故急停,正常停机时,DCS向变频器发出停机指令,变频器收到停机指令后先发出关阀指令,阀门开始关闭,当阀门关严后向变频器发出阀门关严信号,变频器接到阀门关严信号后再开始停机,直到变频水泵转速降为零;变频器事故停机时,同时向阀门发出关阀指令。
     4 使用变频器的效益分析
      由于凝结泵采用定速运行,出口流量只能由控制阀门调节,节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,且经常发生泄漏,造成能源浪费。而且由于控制阀门为电动机械调整结构,线性度不好、调节品质差、自动投入率低;频繁的开关调节,容易出现各种故障,使现场维护量增加,造成各种资源的浪费。
     4.1 节约电能效果显著
      下面是对本机改造前后的电流做纵向比较的部分运行数据,可以发现电流减小许多。
      下面是某月的电能统计,做一个同类机组的横向比较,可以看出凝泵用电减少许多。

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      以每台机组年发电量20亿千瓦时计算,使用变频器可节约厂用电261万千瓦时,以平均电价0.22元/KWH计算每台可节约57.42万元。
     4.2 减少电机启动时的电流冲击
     电机直接启动时的最大启动电流为额定电流的7倍;星角启动为4~.5倍;电机软启动器也要达到2.5倍。观察变频器起动的负荷曲线,可以发现它启动时基本没有冲击,电流从零开始,仅是随着转速增加而上升,不管怎样都不会超过额定电流。因此凝泵变频运行解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动系统和主机的冲击应力,大大降低日常的维护保养费用。
     4.3 延长设备寿命
使用变频器可使电机转速变化沿凝泵的加减速特性曲线变化,没有应力负载作用于轴承上,延长了轴承的寿命。同时有关数据说明,机械寿命与转速的倒数成正比,降低凝泵转速可成倍地提高凝泵寿命,凝泵使用费用自然就降低了。
     4.4 降低噪音
     我厂凝结水泵改用变频器后,降低水泵转速运行的同时,噪音将大幅度地降低,当转速降低50%时,噪音可减少十几个绝对分贝。同时消除了停车和启动时的打滑和尖啸声,克服了由于调门线性度不好,调节品质差,引起管道锤击和共振,造成给水系统上水管道强烈震动的缺陷,凝结水泵变频运行后,噪音、振动都大为减少,变化相当可观。
总之,300MW汽轮发电机组凝泵推广使用变频调速器,可以大幅度降低厂用电率,减少发电成本,提高竞价上网的竞争能力。 
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