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布拉茨克水电站砼坝

 作者:未知 来源:不详 时间:2006-2-20

 
 
布拉茨克水电站砼坝在俄罗斯的坝工建设中有特殊位置。它是俄罗斯第一座超过100m高的砼坝。1957年完成了大坝技术设计,1958年夏天第一次开始浇注砼,1961年水库开始蓄水。1967年9月上游水位达到正常水位。布拉茨克砼坝是第一座建于多年平均气温低于零度地区的、高于60m的大坝;是第一座建于严寒条件下、砼浇注量超过400万m3的高坝。是莫斯科水工设计院第一次完成设计的砼高坝。布拉茨克水电站砼坝是我国首次采用柱状错缝(不设闭合缝)和为了调节温度还采用了其他措施:采用分区浇注砼,并在砼拌合时添加碎冰块来预先冷却砼。

在报刊和科技书籍中有多于100多篇文章,从不同角度研究了布拉茨克水电站砼坝的运用状况,分析了大坝的施工和运用经验。本文将着重分析发生在运用过程中的问题,这些问题产生的原因,解决问题的经验以及在未来砼坝-地基系统中,保证其工作的可靠性和安全性的基本方向。

布拉茨克水电站砼坝包括924m长的河床部分和517m的河岸部分。河床砼坝为宽缝重力坝,上游坝面垂直,下游坡面为0.8,用永久变形缝分成坝段,每坝段宽22m。最大坝高126m,计算水头106m。河床砼坝由三种类型建筑物组成:溢流坝(NO.53-63),水电站(NO.31-50),非溢流坝(11个坝段)NO.27-30与陡峻左岸连接,NO.51、52坝段将溢流坝与电站部分隔开,NO.64-68坝段与右岸连接。电站厂房部分有进水钢管,管径7m,钢管下部厚28mm,上部厚22mm。

坝体排水由垂直管道排水组成,排水管直径30cm,间距2.75m,距坝上游面7.5m。渗透水通过水平施工缝,裂缝和变形缝汇集到排水管中并排入灌浆廊道。

地下部分包括与灌浆和排水相连的水泥灌浆帷幕。NO.42-65坝段坝基为水泥帷幕。水泥帷幕深70-80m,深入不透水的粉砂岩。两岸坡段分布有厚的、实际上不透水的辉绿岩,在大坝河床部分的NO.27-41坝段下没有作深帷幕。该处有联结灌浆,联结灌浆由1排、深10m的灌浆孔和2-3排深3-4m的灌浆孔组成。在NO.29-33坝段下面的联结帷幕较深,达15-20m,因此地质勘察表明,该处局部地方存有不密实区。坝基排水为2排、间距为3m、距上游坝面21m和46m的排水孔。第一排排水孔深23-35m,第二排排水孔深20-32m。

砼坝的工作状态在很大程度上与坝-坝基系统的应力-应变状态有关。坝运用期作用在砼坝的主要荷载有静水压力、作用在坝基上的防渗压力和温度荷载。静水压力取决于上下游水位。特别是运用期上游水位的变化,上游水位变化受多年调节和布拉茨克水库弃水调度计划制约,上游水位一方面与天然水文条件有关,另一方面与电力需求量有关。水库最大弃水到死水位以上10m,最大季度弃水不超过5m。

布拉茨克水电站砼坝的防渗压力不仅与上游水位有关,还与上游坝面接触区的应力-应变状态有关,因为坝基的渗透性质影响着上游坝面接触区。接触区的应力-应变状态与温度荷载有密不可分的联系。

温度荷载对布拉茨克水电站砼坝运用状态的影响简述如下。砼坝运用期的温度作用取决于周围环境的季节温度变化,温度作用导致了砼坝外部区季节性升温和冷却,这样就引起夏季升温时坝下游面受压,冬季冷却时下游面受拉。与下游面邻近的砼受拉,冬天的时候会使下游面的坝缝开裂和产生裂缝。在这种情况下由于坝缝的开裂和砼产生裂缝,就开始削弱承受静水压力的能力,这时的坝体断面已非原设计时的断面了。坝体工作断面的削弱,就大大的削弱了设计时得到的最优断面,同样,在上游面接触区也会产生拉应力,从而导致坝体接触缝开裂。

70年代初期形成了大坝的温度状态。水库蓄水以后由于污物的堵塞和坝体宽缝被淹没,温度状态就停止了。现在建筑物的温度状态已与施工时不一样。温度变化主要发生在邻近上游坝面处和邻近下游坝面处,温度变化带有季节性,并取决于气温变化。各坝段的温度状态不同,不同的温度状态与不同类型坝段有关。电站段下游面形成的温度状态会影响电站进水管。溢流坝段下游面形成的温度状态会形成冰层,冰层产生在溢流坝面上,冰层起到保温作用,这就限制了下游面砼的冻深。对温度状态的检查原来只考虑了非溢流坝段。从大坝温度状态整个观测结果看,比设计时事先的设定要好些。不存在一直处于冻结状态的砼区。冬季非溢流坝段的下游面冻深6-10m。坝体内部砼温度为5-8℃。日晒对个别坝段的温度状态有一定影响。

研究砼坝-坝基系统的应力-应变特征是决定砼坝可靠运用的主要因素之一。从布拉茨克大坝运用的最初起,就进行了原型观测,观测发现河床坝段上游面下的基岩非密实区,接触缝开裂,灌浆帷幕后的渗透压力,与设计值相比有了增大。置于坝体与坝基接触区的应变计,从1964年起就开始记录到拉应变的增加和周期性的变化。接触区变形的季节变化和渗透压力的变化与大坝位移的幅度一致,大坝位移是用铅锤观测到的。从一月到三月水库部分弃水时产生最大渗透压力,六月到九月上游水位最高时产生最小渗透压力。在这种情况下,靠上游面沿坝底板测压管水位的变化会产生跳跃,这实质上是超过了上游变幅。渗透水压力的增加超过了计算值是逐渐出现的,多数坝段每年都会有这种情况。到1975年渗透水压力增加的坝段已有25个。非密实过程触及到大坝电站部分和少数非溢流坝段、以及少数溢流坝段。为了评价非密实现象,于1966-1973年安加拉勘测队在坝基完成了检查钻孔和水力试验孔。通过试验和观测可以断定,在辉绿岩接触区很多地方的裂隙都增加了,在某些地方,例如36坝段与1960-1963年的数据相比增加了两倍(1960-1963年岩石的吸水率变化在0.01-0.1和1升/分钟)。最大吸水率发生在靠近上游面,并向下游和深处减小。在超过2.5m的深处吸水率就没有变化了。用潜望镜在辉绿岩接触区对55个钻孔进行检查。有19个检查孔的接触区岩石呈整体性,15个检查孔的岩石有渗透水(有压水流)贯通裂缝,21个检查孔有干燥裂缝。

为了消除非密实现象,对坝基进行了第二次灌浆。1967-1968年对41、42和65号坝段地基完成了二次灌浆。接下来是按坝段顺序进行二次灌浆。灌浆结果很快使渗透压力降了下来。但这个效果只是暂时的。经过一段时间渗透压力又重新增大。二次灌浆效果的持续时间(从二次灌浆结束到开始超过渗透压力的设计值),有41个坝为5.5年,49号坝段为7个月。在第二个丰水年的1983-1989年期间,二次灌浆效果就完全消失了。

灌浆对坝基工作起到了一定有益作用,因为防止了渗流量(测压管出水量)增大的危险性。观测表明,灌浆之后测压管出水量的增加是慢慢的变化。但是,要完全靠灌浆解决接触区岩石的非密实现象是不可能的,因为灌浆并没有消除非密实的起因,非密实现象是由于在坝上游面下基岩接触区产生拉应力的结果。

为了改善接触区的工作条件,曾建议降低大坝底板的渗透压力,为此决定在第一排砼浇注块下进行坝基补充排水。1975年首先在NO.36和43两个坝段进行补充排水。这两个坝段的补充排水由三排和五排组成,深10m,距上游面11m。1988年在NO.40和41坝段完成了补充排水,排水距上游面6.7-6.9m。补充排水运用表明,对降低渗透压力是有效的。从现代认识范围看,岩基砼高坝采用排水还是主要的。

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