[设为首页] [添加收藏] [联系我们] 
中国无功补偿与电能质量技术网
 
您当前位置:首页-->电能质量-->谐波治理-->正文

 

抑制杨柳变电站电容器谐波放大的措施

 作者:覃寿顺 黄国屏 来源:不详 时间:2006-9-22

 
 
      摘要 分析了杨柳变电站电力电容器组产生3次谐波放大的根本原因。用改变电容器串联电抗器参数的方法抑制谐波放大,使该站4组电力电容器恢复了正常运行。结果表明:用改变串联电抗器参数的方法可有效抑制谐波放大。
  关键词 抑制 电容器 谐波
  

1 引言

1994年9月2日杨柳变220 kV变电站10 kV C1,C2,C3,C4电容器组投运后,该站10 kV Ⅱ段母线电压发生畸变,致使杨柳变电站1号、2号主变压器经常发出10 kV侧负序闭锁信号,并曾引起4组电容器过流保护同时跳闸(过流定值为1.5倍额定电流),每组电容器实际运行电流达366 A左右,约比额定电流315 A增大51 A。因此,4组电容器仅能投人2组,即每段母线仅能投运1组电容器。为了查清原因,我们于1994年9月23日对该站10 kV母线进行谐 波测量,测量结果见表1、表2。从表中结果看出,电容器3次谐波电流异常偏大,这就是杨柳变电站10 kV母线电压畸变的主要原因。

表1 杨柳变电站母线电压谐波测量结果

方式 母线 相别 基波电压
/kV
谐波电压含有率
及总畸变率/%
3次 5次 总畸变率





Ⅰ段 A 5.6 0.9 0.8 1.3
  B 5.8 0.3 0.3 0.7
  C 5.8 0.3 0.3 0.7
Ⅱ段 A 5.6 1.3 0.9 1.6
  B 5.8 0.9 0.6 1.2
  C 5.8 0.5 0.6 0.8


4



Ⅰ段 A 5.9 4.6 0.2 4.6
  B 6.0 3.6 0.2 3.6
  C 6.1 2.0 0.1 2.0
Ⅱ段 A 6.0 7.2 0.3 7.2
  B 6.1 8.5 0.2 8.5
  C 6.1 1.9 0.2 1.9

表2 杨柳变4组电容器投入后谐波电流测量结果

电容器 相别 基波电流
/A
谐波电流含有率
及总畸变率/%
3次 5次 总畸变率
Ⅰ段 A 341.4 42.5 2.0 43.8
  B 342.7 22.3 1.3 22.4
  C 342.2 12.1 1.5 12.3
Ⅱ段 A 348.9 43.9 3.0 44.0
  B 337.3 53.5 1.3 53.3
  C 349.0 11.5 2.4 11.8

2 电容器组谐波放大原因分析

  在电力网内,对于任何一个用电设备而言,可以近似地把电力网看成一个理想电压源,同时可以把用电设备变成等效电路。图1为柳杨变10 kV Ⅰ段母线结线方式简图(Ⅱ段结线方式与Ⅰ段相同)。有关设备参数见下。

1101.gif (2907 bytes)

图1 杨柳变电站10 kV I段母线结线方式

  空芯干式限流电抗器:IN=1 000 A;实测电抗X′L=0.367 Ω。
油浸式半串联电抗器:额定电流IN=315 A;额定电抗XL=1.24 Ω。
电力电容器:额定电流IN=315 A;实测容抗Xc=19.8 Ω。
我们把杨柳变电站10 kV Ⅰ段母线电容器和电抗器电路化成等效电路,见图2所示,其中空心限流电抗器可看成是由电阻R′L和电感X′L串联而成;油浸串联电抗器可看成是由电阻RL和电感XL串联组成;“n”表示n次谐波。

1102.gif (2703 bytes)

图2 电容器和电抗器串联的等效电路

  根据电路原理,将图2简化成图3,由等值电路得:

XLn=nX′L+nXL/2

(1)

Xcn=Xc/2n

(2)

式中 XLn——回路等效感抗;
XcnN——回路等效容抗。

1103.gif (2061 bytes)

图3 简化的电容器和电抗器串联等效电路

  将杨柳变电站10 kV母线有关参数代入(1)、(2)式得各次谐波的等效电抗和等效容抗值,见表3。

表3 回路等效容抗、感抗   Ω

谐波
次数
回路等
效容抗
回路等
效感抗
1 9.90 0.98
3 3.30 2.96
5 1.98 4.94
7 1.41 6.91
表3的计算结果表明:3次谐波等效容抗值与感抗值接近,基本构成回路串联谐振条件,在一定的外界条件影响下会产生3次谐波串联谐振,使3次谐波电流被放大。放大后的谐波电流在阻抗元件上产生相应的谐波电压放大,引起该站10 kV母线电压畸变率超过国标限值近一倍。

3 抑制3次谐波电流放大的方法

  该站电容器对3次谐波电流明显放大的原因是:电容器回路3次谐波感抗值与容抗值接近,构成串联谐振,故只要改变回路参数,使谐振点偏移,就能抑制谐波的放大。经过计算、分析、比较,我们决定取消C1或C2(C3或C4)的串联电抗器,以达到抑制该站谐波放大的目的。图4为改变参数后的电路简图,表4为各支路的谐波阻抗值。

1104.gif (1545 bytes)

图4 改变参数后的电路简图

表4 n次谐波等效阻抗  Ω

谐波
次数
限流电
抗器
C1
支路
C3
支路
C1与
C3并联
1 0.37 19.80 18.56 9.58
3 1.11 3.60 2.88 2.01
5 1.85 3.90 -2.30 -5.15
注:C1电抗器短接

  表4计算结果表明:取消C1电抗器后,单投C1或C3,或者C1,C3同时投入,电路参数偏离3次、5次谐波的谐振点,避免了3次、5次谐波的放大。为此我们作了短接该站C1电抗器的现场试验,其试验结果如表5、表6。因其它高次谐波含量比3次谐波小得多,故未列出。

表5 C1电抗器短接前后谐波电压比较

相别 未短接电抗器 短接电抗器
基波电
压/kV
3次谐波所
占比例/%
基波电压
/kV
3次谐波
所占比例/%
A 6.3 6.0 6.2 2.0
B 6.3 4.2 6.2 2.1
C 6.3 1.9 6.2 0.9

表6 C1电抗器短接前后谐波电流比较

相别 未短接电抗器 短接电抗器
基波电
流/A
3次谐波所
占比例/%
基波电
流/A
3次谐波
所占比例/%
A 343 43.3 312 10.3
C 342 12.7 310 2.5
表中数据证明:高次谐波含量在短接C1电抗器后得到了有效的抑制。4 结 论
  杨柳变电站10 kV Ⅰ段母线高次谐波含量在短接C1电抗器后得到了有效地抑制。不论单投C1或C3,或者C1、C3同时投入,谐波含量经测试证明未超过国标限值。此运行方式从1995年9月13日开始实施,至今未发生任何异常现象。说明用改变电容器串联电抗器参数的方法,可有效地抑制和改善电容器对高次谐波的放大作用。
作者单位:柳州供电局,广西柳州 545005
参考文献
[1] 俞大光.电工基础[M].北京:人民教育出版社,1981.
[2] 卢景文.减少电网谐波污染的研究与实施[J].广西电力技术,1996(2).
 
 

 
 
 上一篇:

 下一篇:没有了

 
       相关文章
 
 
 
 
 
 
 
 
  
关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 意见建议| 友情链接 | 管理登陆
回到文章顶部!

Copyright 2004-2005 中国电能质量网 All rights reserved.
网站管理员:发邮件给我们!CHINA95598@163.com
闽ICP备05028030号