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海边电厂凝汽器铜管腐蚀防止及选材


作者:冯宇明 来源:不详 时间:06-08-07 加入收藏加入收藏夹
关键字:凝汽器  铜管  腐蚀  选材  电厂

海边电厂凝汽器铜管腐蚀防止及选材
冯宇明

(广东粤华发电有限责任公司 广东 广州 510731)
摘要:通过对广东粤华发电有限责任公司黄埔发电厂#6机组凝汽器铜管腐蚀情况进行分析,确定并提出了防止广东粤华发电有限责任公司黄埔发电厂#6机组凝汽器铜管腐蚀的具体措施。并根据广东粤华发电有限责任公司黄埔发电厂#6机组凝汽器冷却水水质情况进行合理的管材选择。
关键词:凝汽器 铜管 腐蚀 防止 选材

1 概况
广东粤华发电有限责任公司黄埔发电厂#6机组凝汽器为上海汽轮机厂生产的N-17600凝汽器,凝汽器管材材料为B10白铜管,规格为φ30×1mm,,冷却面积:17600m2。1990年投产。广东粤华发电有限责任公司黄埔发电厂处于珠江入海口,一般在当年10月中旬至明年4月期间海水倒灌入珠江,称咸潮期。近年咸潮期珠江水(黄埔发电厂测点)氯根含量在2000~8500毫克/升。凝汽器铜管在每年咸潮期间都泄漏频繁。2005年底至2006年上半年咸潮期堵管超过两百根(具体情况见表1)。由于凝汽汽铜管的泄漏使凝结水钠离子含量超标,最大时达800微克/升;硬度最大时达11.0μmol/L,从2005年10月中旬到2006年3月(2月至3月中旬停机),累计泄漏时间达191小时(具体情况见表2),照此下去,必然会引起锅炉的结垢、腐蚀,造成水冷壁、过热器爆管,直接影响机组的安全经济运行。
表1 #6机组凝汽器铜管堵管统计表(2005年11月至2006年5月)


序号

查漏情况 及时间

本次堵漏数量(条)

共堵管总数量(条)

占总数量的百分比(%)

1

机组临修,灌热水查漏。2005-11-25

2

2

0.012

2

机组运行,单边解列B侧查漏。2005-12-30

6

8

0.05

3

机组小修,灌热水查漏,大部分漏点是胀口微漏.2006-1-20至1-21

113

121

0.72

4

机组临修,灌热水查漏,大部分漏点是胀口微漏.2006-2-26至2-28

80

201

1.19

5

机组临修,灌热水查漏.2006-5-1

40

241

1.43

表2 #6机凝汽器铜管泄漏时间及硬度情况统计


日期

泄漏时间(小时)

最大含钠量(微克/升)

最大硬度(微摩尔/升)

05.12.20

12

95

3

05.12.21

5.5

65

1

05.12.23

5.5

15

0

05.12.24

16

39

0

05.12.25

9

59

1

05.12.26

24

140

3

05.12.27

24

490

6

05.12.28

24

540

8

05.12.29

24

750

9

05.12.30

24

800

11

06.01.02

5

25

0

06.01.03

3

33

0

06.01.05

9

20

0

06.01.06

6

15

0

2 凝汽器铜管腐蚀现象检查
打开凝汽器入口端大盖,发现大部份已泄漏的凝汽器铜管管内有异物(石子、木块、胶球、塑料片等),检查二次滤网也被塑料碎片包围。检查铜管管样表面的腐蚀、结垢状况,腐蚀结垢形式如下:
2.1 部分管样内表面有垢;
2.2 表面普遍出现点蚀,外观为绿点状腐蚀产物,去掉腐蚀产物后为一腐蚀坑;
2.3 不少管样表面有明显的大蚀坑,且已穿透;
2.4 有的管样底部表面出现一串较大蚀坑;
2.5 其中有部分管样表面蚀坑带有明显的冲刷腐蚀特征;
2.6 铜管表面粘附着呈褐红色粘膜状态粘垢。
利用2006年1月的小修机会,苏州热工研究院对其凝汽器在役铜管实施现场涡流探伤检验。检验范围包括A、B两侧凝汽器的所有铜管共计16912根。
#6机凝汽器铜管经一次涡流检测,管口不通管共48根,管内不通管1960根,超标缺陷管2250根。对管内不通管进行重新清洗,并采用Φ26.5mm小号探头对管口不通及管内不通管进行二次复查,检测最终结果为管口不通管共45根,管内不通管874根,超标缺陷管2569根。缺陷率达到15%,凝汽器铜管的运行状况相当差。从缺陷管分布来看,表现出大面积的均匀分布的特点;从缺陷信号来看,较多管子的缺陷信号表现出信号幅值不大,信号相位值趋近于40°。这种信号特征和分布规律的宏观表现形式即为大面积的微漏。
2006年3月,苏州热工研究院对#6凝汽器取样管进行了外观及腐蚀产物检查、力学性能、工艺性能、金相分析等试验。
管内壁表面分布有许多灰色丘状物,凸起约0.5~1.5mm,清洗掉灰色泥垢后,是均匀分布的腐蚀产物,显示出典型的沉积垢下的均匀腐蚀特征。采用电镜能谱分析方法,对铜管腐蚀产物进行分析,检测结果表明,主要是铜的腐蚀产物。金相分析垢成分主要为C、O、Mn、Fe、Cu等元素,其中Mn、Fe含量较高。
通过对#6凝汽器取样管的外观及腐蚀产物检查、力学性能、工艺性能、金相分析等试验,试验结果表明:

  1. #6凝汽器在役铜管表现出典型的沉积垢下的均匀腐蚀特征;
  2. #6凝汽器在役铜管抗拉强度为395MPa,延伸率为16.5%,在标准要求范围之内;
  3. #6凝汽器在役铜管的扩口、压扁工艺性能满足标准要求;
  4. #6凝汽器在役铜管断面上晶粒平均直径为0.008mm,管材在长度方向上晶粒大小不均,晶粒变形,未见非金属夹杂物及双相组织。
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