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液压机构"频繁打压"故障的诊断


作者:梅正楠 来源:互联网 时间:06-02-18 加入收藏加入收藏夹
关键字:液压

摘 要:通过对液压机构二次控制回路和机械控制方面的分析,剖析了液压机构"正常运行"的假象和液压机构在外泄漏不存在、内泄漏又极微弱的条件下,"2YLJ单开关控制油泵启停、补压油量过少"是"频繁打压"故障的主要原因,提出了判断与处理方法,为液压机构"频繁启动打压"故障的诊断和处理提供了经验。

  关键词:液压机构;频繁打压;故障;诊断

  0 概述

  液压机构出现"频繁打压"故障现象,一般从机构外泄漏、内泄漏等二大方面查找,但现场检查机构似乎很正常,而且在检查中通过几次泄压、补压,"频繁打压"现象会自动消失,重新运行后不久,故障又重复发生。看似正常的机构何以出现这种情况?让我们通过检修实例共同撩开液压机构"频繁打压"的面纱。

  1 故障与检查

  一台SW6-220型开关(配CY3型液压机构)A相发"重合闸闭锁,压力异常"信号,C相出现频繁打压现象。结构原理图见下图,现场检查、检修情况如下:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (1)A相:压力表油压28MPa,指针接点与高压限位接点闭合;中间继电器ZJ和磁力启动器CQ已动作;蓄压筒活塞杆底端已脱离IYLJ滚轮(如图1),用万用表检查其接点仍在常闭状态(如图2);微动开关无偏离现象。判断1YLJ接线错误。检修:拉开油泵电源闸刀,泄压至0表压,将46号线头换接1YLJ另一对接点。重新补压,恢复正常。

  (2)C相:表压22Mpa,无外、内泄漏现象:用泄压阀泄压,21.5MPa启泵,21.8MPa停泵,补压仅0.3Mpa

  

  

  

  

  

  观察蓄压筒活塞杆底端刚越过2YLJ滚轮轴心水平线,1YLJ滚轮停留于蓄压筒活塞杆上(如图3);用万用表检查1YLJ接点在常开状态(如图4);微动开关无偏离现象。判断lYLJ滚轮与活塞杆间隙不当。检修:拉开油泵电源闸刀,泄压至0表压,调整1YLJ滚轮;重启:21.5Mpa启泵.23Mpa停泵,恢复正常。

2 分析

  2.1 油压控制分析

  当油压下降到额定压力时,蓄压筒活塞杆底端推开2YLJ滚轮(如图9),1、2YLJ接点均处于常闭状态(如图5),油泵启动;当油压上升、活塞杆底端脱离2YLJ以后(如图10),2YLJ接点呈常开,1YLJ接点保持常闭以维持补压(如图6);当油压上升到额定压力时,蓄压筒活塞杆底端离开1YLJ滚轮轴心水平线(如图11),1、2YLJ接点均处于常开状态(如图7),油泵停止,补压完成。

  2.2 缺陷分析

  A相1YLJ接线错误,滚轮位置正确,启泵时其内部接点已在常开状态(如图8)。即油泵控制回路失去自保持,当活塞杆底端越过2YLJ滚轮轴心水平线后,其接点也变为常开。CQ绕组失电、停泵。形成2YLJ单开关控制油泵启、停的局面一一造成正常运行假象而没有故障表现。

  通过推理可知:油压异常升高先由于1YLJ滚轮偏移设计轨迹,其接点应在常开却反呈常闭状态,维持了补压。当补压至活塞杆底端渐离其滚轮时,滚轮逐渐恢复到设计轨迹.即接点仍在常闭状态,控制回路如图6。此时,只有压力异常升高,通过压力表电接点断开ZJ接点,才能停泵(如图1、2)一一发出故障信号。

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