
一、故障现象
发电机定子于2001年3月26日由厂家用汽车运抵电厂,其机座用钢板焊成,外径φ3400mm,高1710mm,铁芯由0.5mm厚高矽钢片冲制的扇形片叠压而成,轴向长度内分为14段,段间有10mm高的径向通风沟13个。定子线圈共144个,每个为2根截面5×2mm扁铜条并绕而成,主引出线和中性引出线各3根,为双层叠式绕组,6支路,Y型连接,绝缘等级为B级。
5月19日定子在机坑安装就位,5月21日由电力局修试安装分局按《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)做定子交接试验,试验数据为:
直流耐压前 直流耐压后
AX-BYCZ(地) 5000/10000 5000/10000
BY-AZCZ(地) 5000/10000 3000/
CZ-AXBY(地) 5000/10000 5000/10000
1.定子直流电阻(mΩ):AX:24.74;BY:24.72;CZ:24.72。
2.定子绝缘电阻(MΩ)
3.直流耐压试验电压应为3Ue=18.9kV,实际加压18kV。
A相持续一分钟时泄漏电流51μA;
B相持续不到1分钟,击穿;
C相持续1分钟时泄漏电流31μA。
初步结论:3号发电机组定子线圈B相直流耐压不合格,有击穿现象。
做B相直流耐压试验时,当第一次加压至18kV时,泄漏电流较大,未到规定的持续时间就已击穿放电,所有试验仪表全部回零,且听到放电响声,记录放电响声的大致方位,初步判定为B相直流击穿。为防止事故进一步扩大,下一步试验项目交流耐压试验暂停,全面检查试验设备、试验仪表、试验接线,仔细检查定子线圈有无金属异物。确认无人为错误后,重复再做一次B相直流耐压试验,结果还未升至试验电压就已击穿,确认定子B相线圈有重大质量缺陷,即绝缘不合格。
二、确认故障
5月23日,厂家技术人员来到现场,与修试分局试验人员一起再次对定子B相线圈作直流耐压试验,试验数据为:
1.直流耐压试验前:
B相绝缘:15秒时2000MΩ,60秒时6000MΩ
2.直流耐压试验,试验电压1.0kV~1.3kV,泄漏电流300μA~1000μA,然后击穿。
3.直流耐压试验后:B相绝缘:15秒时20MΩ,少时30MΩ。
结论:B相线圈有直流击穿现象,绝缘不合格。
三、寻找故障点
再次确认定子B相线圈绝缘不合格后,开始寻找故障点。我们沿放电响声的方位将B相线圈分支路用电烙铁烫开其首、尾接头,用绝缘摇表进行测试,仔细观察记录绝缘摇表读数,读数不合格的那组线圈即为故障线圈。经测试,第一次烫开的支路绝缘正常,在第二次烫开另一支路时,摇表读数显示绝缘不合格,故障线圈在这一支路的8个线圈之中。将这8个线圈烫开串连接为2组,每组4个线圈,再用上述绝缘排除法排除一组,不断重复上述排除试验,最后确定故障线圈为B相第96槽线圈。